重庆电子科技职业大学学生团队攻克小体积大功率机器人关节减速器瓶颈
来源:中央广电总台国际在线  |  2026-05-13 17:06:28

  近日,重庆电子科技职业大学职教学生团队历经5年潜心攻坚,成功突破小体积大功率机器人关节减速器结构误差技术瓶颈,以实干笃行诠释了新时代职教学子的匠心坚守与创新担当。

  聚焦国产机器人关节减速器重载下长期存在的精度衰减快、运行抖动大、体积与功率难以兼顾等行业痛点,该团队跳出书本理论局限,依托学校国家级协同创新中心平台,对标行业龙头企业生产标准,在专家团队指导下,开展上千次性能对比测试与工况模拟实验,在反复打磨验证中找准路径、攻克难关,最终实现关键技术突破。

团队在实训基地开展研发工作 供图 重庆电子科技职业大学

  为重塑减速器性能极限,团队创新运用全滚动摆线传动理论,融合抛物线齿形修形核心工艺,实现结构零件数量大幅精简50%,角啮合精度精准达到37秒;依托DPLTCA仿真系统开展全流程设计优化,驱动产品综合效能跃升175%,角误差压缩至±10秒。

  依托高精度制造工艺严控结构误差,团队成功将传动误差降低50%,角空程缩减至0.997分,核心关键指标全面对标国际一流同类产品,同步实现生产成本显著下降,兼顾高性能、小体积、大功率、低成本四大优势,成功打破行业技术壁垒。

团队成员深入生产一线学习 供图 重庆电子科技职业大学

  “我们的每一次研发突破,都立足‘真项目、真需求、真实践’。”团队负责人雷亮介绍,研发期间,团队坚持课堂教学与产业需求深度对接,累计开展30余次企业实地调研,历经20轮方案迭代优化,通过产教融合、工学一体的培养模式,斩获多项自主知识产权成果,完成从理论研习、技术应用到自主创新突破的完整成长闭环。

  从实训一线走向科研前沿,这群青年学子精益求精的钻研姿态、敢闯敢创的奋进精神,充分彰显了职业教育培育高素质技术技能人才、赋能产业科创升级的鲜明底色,为国产机器人产业锻造出精准可靠、自主可控的“国产核心关节”,为高端装备制造业高质量发展注入新鲜动能。(文 张家宁 洪慧慧 惠佳云)

编辑:付意菲
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